中新網12月11日電 國家安監總局近日通報了江蘇聯化科技有限公司"11.27"爆炸事故發生的經過和原因,并要求各地吸取事故教訓,深入排查治理隱患,防范重特大危險化學品事故。
通報說,2007年11月27日10時20分,江蘇聯化科技有限公司(以下簡稱聯化公司)重氮鹽生產過程中發生爆炸,造成8人死亡、5人受傷(其中2人重傷),直接經濟損失約400萬元。
通報介紹了事故發生簡要經過:
重氮化工藝過程是在重氮化釜中,先用硫酸和亞硝酸鈉反應制得亞硝酰硫酸,再加入6-溴-2,4-二硝基苯胺制得重氮液,供下一工序使用。11月27日6時30分,聯化公司5車間當班4名操作人員接班,在上班制得亞硝酰硫酸的基礎上,將重氮化釜溫度降至在25℃。6時50分,開始向5000升重氮化釜加入6-溴-2,4-二硝基苯胺,先后分三批共加入反應物1350千克。9時20分加料結束后,開始打開夾套蒸汽對重氮化釜內物料加熱至37℃,9時30分關閉蒸汽閥門保溫。按照工藝要求,保溫溫度控制在35±2℃,保溫時間4-6小時。10時許,當班操作人員發現重氮化釜冒出黃煙(氮氧化物),重氮化釜數字式溫度儀顯示溫度已達70℃,在向車間報告的同時,將重氮化釜夾套切換為冷凍鹽水。10時6分,重氮化釜溫度已達100℃,車間負責人向聯化公司報警并要求所有人員立即撤離。10時9分,聯化公司內部消防車趕到現場,用消防水向重氮化釜噴水降溫。10時20分,重氮化釜發生爆炸,造成搶險人員8人死亡(其中3人當場死亡)、5人受傷(其中2人重傷)。建筑面積為735平方米的5車間B7廠房全部倒塌,主要生產設備被炸毀。
通報分析說,根據事故調查組的初步分析判斷,操作人員沒有將加熱蒸汽閥門關到位,造成重氮化反應釜在保溫過程中被繼續加熱,重氮化釜內重氮鹽劇烈分解,發生化學爆炸,是這起爆炸事故的直接原因。在重氮化反應保溫時,操作人員未能及時發現重氮化釜內溫度升高,及時調整控制;裝置自動化水平低,重氮化反應系統沒有裝備自動化控制系統和自動緊急停車系統;重氮化釜崗位操作規程不完善,沒有制定針對性應急措施,應急指揮和救援處置不當,是這起爆炸事故的重要原因。