如今,建造“精品戰艦”,已成為軍廠雙方的共同追求。
為了達到最優的設計,工廠采用計算機“三維放樣”新技術,僅購買軟件就投入200萬元,將設計誤差控制在幾毫米以內。艦艇機艙設備繁多,為做到最佳配置,工廠又投入80萬元制作“機艙模型”,保證精確施工……
建造某新型導彈快艇首次采用全新材質,軍廠共同攻克“薄板變形控制”難題,保證了薄板平整度;為保證薄板焊接質量,工廠一次購進100臺最好的焊機,并首創“單面焊接、雙面成型”新工藝。俞國慶帶領軍代表監造的多艘導彈快艇,被官兵們稱為“像藝術品一樣精美”。
“焊接插頭比繡花還要細心”
幾年前的一個場景讓俞國慶刻骨銘心:某型護衛艦正在進行艦炮實彈射擊。突然,炮聲“啞”了!檢查故障時發現,打炮時產生巨大的震動,使一個連接插頭中的一個觸針脫焊松動,致使火炮控制系統失靈。
在一艘現代化導彈護衛艦上,這種啤酒瓶蓋一般大小的插頭,稱作“航空插頭”,有7000多個,每一個插頭里都布滿了密密麻麻的觸針。
“關鍵時刻,一個觸針的松動,就可能讓我們輸掉一場戰斗!”俞國慶態度堅決。
為了保證每一根觸針的焊接質量100%可靠,俞國慶主持召開軍廠聯席會議,確定了“選拔精兵、全程監控”兩大措施。從全廠200多名焊工中遴選出經驗豐富的70名焊工進行培訓,經考試選拔,最后“優中選優”確定了15名焊工專門從事“航空插頭”焊接。軍代表制訂出工藝要求,全過程跟蹤監控。
軍廠齊心協力,焊接插頭比繡花還要細心,最終使焊接出來的“航空插頭”差錯率降到了萬分之一以下。
在打造“精品戰艦”的過程中,俞國慶養成了“凡事三問”的職業習慣。一艘導彈護衛艦遠航期間遭遇大風浪,位于前甲板的“纜孔蓋板”被巨浪撞擊損壞。軍代表室組織工廠對破損的蓋板進行了修復。
“為什么會損壞?”“能不能改進?”“怎樣改進?”俞國慶不同意到此為止。他和技術人員一起修改設計,在蓋板上加裝了彈簧,大大增強了蓋板的緩沖力。
俞國慶容不得“精品戰艦”上有半點“瑕疵”。2008年3月,軍代表周佳宇在巡檢時發現,艦艇淡水管路中流出的水變得渾濁,現場拆檢后,發現鍍鋅管路腐蝕。
“停止安裝!”俞國慶當機立斷,對已經裝好的100多根鍍鋅管全部拆除。隨后,他又親自帶隊到外地考察了多家鍍鋅管生產廠家,重新擇優生產,并將鍍鋅管改為不銹鋼管,從根本上解決了質量隱患。
長期以來,俞國慶一門心思撲在“精品戰艦”上。一次,在超市購物時,超市頂部安裝的通風管引起了他的興趣。仔細察看后,他發現這些通風管直徑都很細,采用噴淋方式送風,占用的空間小、噪聲也小。
聯想到艦艇機艙內通風管粗、抽風噪聲大的狀況,俞國慶第二天就向設計部門提出改進機艙通風管路設計的方案。方案在某型護衛艦上實施后,機艙噪聲大大降低。
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